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夏普录像机装盒故障检修  

2008-11-12 20:22:51|  分类: 电器维修 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 夏普VC—A62DT录像机,经一段时间使用,当录像带盒推进带仓落入仓底后,又被迅速弹出仓外,有时还未落入仓底即被排出。如果在磁带盒推入带仓时,用手帮助快速转动蜗杆,机器即可转入正常工作。

该故障似乎是传动部分出了问题,在整个装盒传动过程中,传动皮带是怀疑重点。从外观看,大部分出现故障的机器,其传动皮带的确老化。更换皮带,故障排除,机器装盒加载一气呵成,检修到此结束。可是使用时间不长,老毛病又重犯,新更换的皮带弹性疲劳,磨损较重。看来此类故障并不能简单地更换皮带解决。为了弄清故障根源,笔者对该类机故障进行了仔细研究,发现传动皮带老化只是问题的表面现象,而故障的根源,是机械部分相对配合失调造成。为便于说明,笔者将该部分机械绘制如附图,图中所注各部件名称,均为笔者临时所加,如有不妥,请指正(图中未画出蜗轮、蜗杆部分)。

工作过程如下(见附图):当录像带盒推入带仓时,强迫装卸轮按顺时针方向旋转,轮边挡片也向下方作园周运动,凸轮长臂受弹簧1作用力下移,结果释放检测开关触点,发出装盒开始信号,电机转动,带动装卸轮继续旋转。当轮边上的挡片转到与凸轮长臂分离时,由于弹簧2的拉力大于弹簧1的拉力,凸轮B点受拨叉连杆钳位,不再继续移动,当磁带盒落入仓底时,装卸轮A点正好触及凸轮背面挡板,但此时电机并没有停止转动,而是带动装卸轮继续向下移动了一段距离,目的是利用压盒弹簧的作用力使磁带盒稳固在仓中不至于松动,这时装卸轮A点才充分压迫凸轮背面挡板,使B端向上翘起,将拨叉连杆顶离定位桩。拨叉连杆在弹簧2的斜向拉力下右移,右移目的有二:第一连杆上的垂直拨杆带动检测开关,使之闭合;第二推动拨叉左移,带动离合器,使蜗杆与传动轮分离,从而使装卸轮不再跟随主动轮旋转,过盒过程即告结束。

整个这盒过程中,检测开关经历了闭合—断开—闭合的过程。如果开关从断开到闭合的时间超过4秒,机器则判为装盒发生故障,电机反转,将磁带盒排出仓外。从实际维修情况看,该类故障主要是磁带盒落入仓底后,装卸轮A点不能将凸轮背面挡板充分压下所致。为什么新更换皮带或用手帮助转动蜗杆,机器又能正常工作呢?原因在于新换皮带或用手帮助增加了传动力矩,使装卸轮A点克服了压盒弹簧的阻力,继续向下移动了一段距离,从而使拨叉连杆抬起,完成装盒过程。

综上所述,在完成装盒过程最后一瞬,为把拨叉连杆抬起,传动皮带主要需克服压盒弹簧反作用力及弹簧2的拉力(忽略传动中的磨擦阻力),其中压盒弹簧反作用力较大,是导致皮带老化、弹性丧失的重要因素,因此,要想减轻传动皮带负荷,唯有调整该处压力。方法是在凸轮背面挡板上方加垫垫片,使其在磁带盒落入仓底后,即可将拨叉连杆充分抬起。所加垫片的的厚度以磁带盒落入仓底后不产生松动为依据。笔者采用在挡片上方粘贴胶布条的方法处理。处理后的机器,经几个月的实际使用,一切工作正常,证明问题确实得到解决。

最后需要说明一点,即压盒弹簧并非只有一根,而是左右各有一根,在拆卸齿轮后,要尽量使两边弹簧保持同步,否则上述调整有可能达不到理想效果。

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             安徽省巢湖市图书馆     李  樾

原载《无线电》九六年七期

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